NCU573.3顯示8和無顯示維修得好,故障檢測診斷:西門子840D NCU正常情況下數碼管顯示“6”和兩個綠燈亮。常出現的故障為上電之后數碼管無顯示,數碼管顯示“1”,數碼管顯示“3”,數碼管顯示“8”。西門子數控系統SINUMERIK發展了很多代。目前在廣泛使用的主要有802、810、840、828等幾種系列類型。目前國內市場上,漸漸的更多使用840D、828D系統。NCU做為數控機床系統的重要組成單元,其中也集成 SINUMERIK 840D 數控 CPU 和 SIMATIC PLC CPU 芯片,包括相應的數控軟件和 PLC 控制軟件,并且帶有 MPI 或 Profibus 接口,RS232 接口,手輪及測量接口,PCMCIA 卡插槽等。根據選用硬件如CPU芯片等和功能配置的不同,NCU分為NCU561.2,NCU571.2,NCU572.2,NCU573.2(12軸),NCU573.2(31軸)等若干種,正常狀態為數碼管顯示“6”和兩個綠燈亮。常出現的故障為上電之后數碼管無顯示,數碼管顯示“1”,數碼管顯示“3”,數碼管顯示“8”,數碼管走“106”和“109”等。
NCU573.3顯示8和無顯示維修得好障現象為:換刀臂結構在平移到位之后,沒有執行拔刀動作。在此期間,使用PLC方式對其檢測,發現主軸保持著 要交換的動作,換刀臂運行期間,刀庫已經針對新刀具進行了定位處理。通常情況下,刀具自動環刀的順序為: 換刀臂向左邊移動,然后下降,向右邊移動,然后上升,向右邊移動并抓住主軸中的舊刀具。主軸液壓缸也會隨 之下降,執行松刀動作,換刀臂也會下降,從主軸位置中拔出刀具,然后對刀具進行更換,按照原來的順序返 回。在實際處理的過程中,換刀臂會平移到了位置,但是沒有做出拔刀的動作。在檢測期間可以發現因此,企業針對道路附近的開關進行檢查,利用金屬片對開關的感應情況進行檢測,排除開關失靈的問題。在 檢查中發現開關的運行處于正常狀態,主要故障原因就是機械臂的位置不符合規定。在機械檢查的過程中,發現 出現臂縮回的動作,電磁閥的控制效果較差,在手動電磁閥之后,將機械臂退回到位置中,使得機械設備恢復正 常。在此期間,需針對電磁閥的環刀位置進行分析,明確定位功能與使用特點,從而排除了機械設備阻滯問題。
在分析中可以得知,PLC的應用,需針對信號輸入情況進行分析,保證輸入動作的準確性,及時發現其中存在的問 題,采取合理的措施解決問題。同時,在數控機床連續運行期間,應按照維修手冊相關要求,針對數控機床進行 全面的維修,在操作觀察期間,提升刀庫操作管理水平,協調各方面工作之間的關系,創建多元化的管理機制, 以便于增強數控機床故障維修效果,優化各方面發展機制與工作體系,完成當前的操作任務,排除數控機床的故 障問題。
(2)動作故障診斷分析。在數控機床故障診斷期間,可根據動作順序等開展診斷工作,利用自動交換動作的順序 完成相關任務,對機械裝置的實際運動情況進行觀察,在正常動作的對比之下,明確是否出現故障問題,發現可 疑現象,明確故障原因,以此提升維修工作的可靠性與有效性。
LC在數控機床故障維修中的具體應用措施 在數控機床故障維修工作中,應合理使用PLC方式對其處理,通過現代化的管理方式對其處理。例如:某企業數 控機床的主軸抵擋檢測開關損壞,導致出現抵擋故障的現象,在系統發出報警之后,可明確發生了主軸掛擋的錯 誤現象,在全面調查之后,針對開關輸入信號進行了全面的檢查,并更換開關裝置設備,使得掛擋處于正常狀 態。當前,在實際運行期間,出現偶爾停車的現象,但是,相關系統并沒有發出警報信息,導致數控機床的使用 效率降低。因此,使用PLC方式對其進行維修,體現技術的積極作用。
(1)維修之前的檢查措施。在維修之前,需針對數控機床主軸的實際轉動情況進行檢查,發現偶爾會做出報警 提示。可以初步診斷數控機床的故障與主軸的實際運行情況產生關聯,并對其進行合理的分析,在排除故障的過 程中,通過潤滑壓力開關的檢測,明確具體情況。在此期間,又針對故障原因進行排查,將PLC作為故障控制的主 要途徑,針對系統內部信號數據等進行合理的分析與了解,通過自動報警的方式針對信號進行激活處理,形成報 警響應,直接或是間接的切斷坐標與主軸伺服。