現場動平衡技術提高企業設備維修效率
2001年6月23日,巢湖水泥廠一臺物料風機振動過大而無法運行。其情況為:德國制造,直徑3m,額定轉速993r/min,空載轉速997r/min,由功率1800KW的電機驅動,結構圖如(圖1)所示;振動驗收標準為Vrms≤1.9mm/s,振動允許上限(連鎖停機門坎值)為5.0mm/s。2000年11月制造廠派員安裝振動恰好為1.9mm/s,過3個月后振動超過5.0mm/s,后隨不斷加大連鎖停機振動門坎值直至10mm/s(系統設置的zui大量程)。6月23日振動達到10mm/s無法繼續帶負載運行而停車。6月24日,我們對風機進行了監測:靜態盤車發現對中良好;空載條件下,隨轉速的升高,法蘭間距明顯增大從0.5mm增至4mm左右,表現為電機主軸往后退約4mm,由于風機狀態良好時電機不存在這種現象,所以我們排除了由于電機磁場中心不重合而造成主軸后退這種可能。另一方面,從頻譜分析看表現為較明顯的對中不良故障,結合靜態對中良好的情況,我們初步認為,風機可能存在較嚴重的不平衡故障。動態條件下風機軸出現彎曲從而產生對中不良的現象,電機主軸后退則很可能是由于不良的對中狀態下聯軸器柱銷與柱銷孔產生軸向推力所致。解決的方案是首先解決不平衡問題,很可能對中不良、電機主軸后退等問題會隨著不平衡問題的解決而自然解決。
步驟 | 試重、配重 | 轉速(r/min) | 基頻振動(1X) | 解算配重 | |||
質量 (g) | 角度 | 幅值(mm/s) | 相位 | 質量 (g) | 角度 | ||
初始振動 | ------- | -------- | 997 | 13.50 | 67º | ------- | ------- |
加試重 | 322 | 0º | 997 | 11.85 | 87º | 927 | 60º |
剩余振動 | 930 | 60º | 996 | 0.85 | 117º | | |
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