真空箱氦檢漏的優化方案
但是在應用中充氣柜工廠發現真空箱氦檢除了一次投資比較大之外,有幾個致命的問題影響實際的使用:
1、氦檢之后合格的產品有小部分被發現漏檢;
2、氦檢設備的維護保養成本過高;
3、氦檢漏生產效率過低,一般來說,一天8小時開箱頻率一般不大于10次。
4、氦氣循環使用的水分累計,是充氣柜水分超標的因素之一。
由于以上問題,不少充氣柜廠家視氦檢為雞肋,不買沒面子,買了不解決問題。
我們提出的簡易解決方案:
需要的設備: 1)真空等壓箱 2)SF6定量檢漏儀 3) 若干個塑料扣罩或金屬扣箱
充氣柜裝配封板之后----推入真空箱,對充氣柜進行抽真空,要求充氣柜抽真空到10-30pa(對真空箱廠家提出技術要求)并在該過程中進行大漏測試,發現大漏停止檢測出箱。
抽真空之后進行SF6充注---充注之后出箱----扣罩罩住充氣柜----靜置4-24小時---使用SF6定量檢漏儀扣罩底部測試SF6濃度,未測到SF6或SF6濃度低于合格值,說明充氣柜密封性能合格。
發現濃度超標的進行使用SF6定量檢漏儀進行漏點查找。
真空箱氦檢本身就屬于扣罩法檢漏的范疇,由于真空箱氦檢檢漏時間短,泄漏積累少,所以檢漏精度較低。
使用扣罩法靜置累計,可以發現微漏慢漏。同時檢漏效率*,使用操作方便,缺點是需要較大的囤積場地。
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