WSZ-A-1.5m3/h污水處理地埋式設備
我公司常年承接:生活污水處理、醫療污水處理、洗滌污水處理、屠宰污水處理、養殖污水處理、餐飲污水處理、噴涂污水處理及類似工業污水處理工程。
地埋式生活污水處理設備魯盛可為廣大客戶提供圖紙、技術、運輸、安裝及售后等各種服務。
NH4+-N 濃度在曝氣開始后的9 min 內均出現下降,但SBR 內的NO-x-N 的濃度并沒有出現明顯的上升,這可能是由于好氧顆粒污泥的吸附作用引起的氨氮濃度下降;此后,隨著物質與
DO 在好氧顆粒污泥內部的傳輸,逐漸有其他形態的NO-x-N 生成。
硝化速率隨空氣流速的減小而減小。至空氣流速為0.5 cm · s-1,在周期結束后,zui終基質溶液中殘留的NH+4-N 濃度為7.2 mg · L-1;空氣流速大于2 cm · s-1 時,周期內NH+4-N 均被降解*,出水NH+4-N
濃度均小于0.5 mg · L-1。不同空氣流速下,zui終出水的N 形態存在著較大的差別。空氣流速越小,顆粒外部好氧區硝化作用受DO 限制,出水主要以NH4+-N 和NO-2-N 為主;空氣流速越大,O2 滲入顆粒的深度越深,好氧顆粒污泥好氧區的硝化作用不受DO 的限制,但好氧顆粒污泥缺氧區的同步反硝化作用受到限制,出水以NO-3-N 為主。空氣流速為3 cm · s-1 時,生成的NO-3-N 含量zui高,為6.4 mg · L-1;空氣流速為2 cm · s-1 時,出水TN 的濃度zui低為8.91 mg · L-1。其中,NO-2-N 和NO-3-N 含量分別為4.2 mg · L-1和4.39 mg · L-1;NH+4-N 含量為0.32 mg · L-1,較符合對氮的去除要求。
不同空氣流速下出水SS 含量變化
不同空氣流速下,連續8 個典型周期的出水中SS的含量變化。可以看出,出水SS 隨著空氣流速的減小呈現上升趨勢。空氣流速為 0.5 cm · s-1 時, 出水 SS 在 150~ 200 mg · L-1 之間劇烈波動。這可能因為在SBR 內形成的剪切力小;另一方面DO 不足,易造成AGS 的顆粒結構解體。出水SS 增加,長期運行可能會造成SBR 內污泥濃度急劇下降;而隨著空氣流速增大,出水SS 濃度逐漸降低,且穩定性有所提高;至空氣流速為3 cm · s-1 時,出水SS zui低,平均濃度為46.6 mg · L-1,但曝氣產生的運行成本較高。
MBR 內HRT 對出水效果的影響
研究表明, HRT 影響微生物的生長、生物膜的厚度、水體和微生物之間的傳質,與MBR 的處理能力和膜污染的發生有著密切的聯系,直接影響到運行的能耗大小。在穩定運行期間,每個HRT 研究20 d,考察其對MBR 單元的出水水質和膜污染的影響。不同HRT 對應的MBR 有機容積負荷如表3 所示。
出水效果
不同HRT 下主要污染物的去除情況如圖 8 所示。HRT對TN、TP 的去除影響較大;對COD、NH+4-N 的去除效果的影響不明顯。其中,MBR進水NH+4-N 濃度已經低于1 mg · L-1。不同HRT 下,出水NH+4-N 濃度變化較小,且遠低于一級A標準值。出水COD 濃度隨HRT 的增加而增加,HRT 為 2 h時,對COD 和TN 的去除效果*,出水COD 和TN 的平均濃度分別為18.2 mg · L-1 和7.63 mg · L-1。出水TP 隨著HRT的增加,總體呈現增加的趨勢,HRT 大于 3 h 后,由于進水中有機物濃度較低,污泥活性較差,導致污泥加速老化,出水TP 均在0.5 mg · L-1 以上,超過一級A 的標準要求。
TMP 的變化
長期運行中,TMP 的變化可以在一定程度上反映出膜污染情況。在本實驗研究中,TMP 大于 30 kPa,即對膜組件進行清洗。對運行20 d 過程中不同HRT 下TMP 的變化進行分析; 并在運行至第 20 天時, 取出MBR 內的膜組件,進行膜阻力分布研究,以進一步探討膜污染情況。
不同HRT 下,TMP 的變化如圖9 所示。實驗初期,HRT 為2、3、4、6 h 下初始的TMP 均為0 kPa;且可以看出,HRT 越大,TMP 開始增加的時間越往后;運行至第 6 天,HRT 為 6 h 的TMP 才出現從 0 kPa 開始上升的趨勢;運行至第 20 天,HRT 為 2、3、4、6 h 下對應的膜組件TMP 分別增長至 40、
23.5、19 和15 kPa。由圖10 可知,運行20 d 時不同HRT 下膜阻力類型分布情況。可以看出,HRT 為2 h時,總阻力Rt為10.69×105 m-1,其中不可逆阻力Rirf為5.4×105 m-1,占Rt的50.5%,膜污染zui為嚴重。綜合考慮膜污染可能產生的經濟成本,在有較好去除效果的前提下,HRT 為3 h 可作為MBR 運行的*水力停留時間。 循環水污染分析
1)凝結水污染原因分析
鋁冶煉廠部分原材料(氧化鋁)是由粉煤灰提煉而得到。在提煉過程中,粉煤灰和液體氫氧化鈉混合,通過蒸汽加熱發生反應,可將粉煤灰中的硅脫除,然后進行后續工藝過程。在脫硅過程中,發生堿液泄漏到蒸汽凝結水中。將其用作循環水補水,導致循環水發生污染。
2)循環水污染機理分析
循環水受到強堿性物質污染后,其堿度和pH大幅升高,懸浮物質量濃度達到500 mg/L(水質正常時懸浮物質量濃度僅為12~20 mg/L)。因懸浮物含量高,導致循環水外觀呈灰白色。將水中的懸浮物采用X-射線熒光能譜儀進行成分分析。
WSZ-A-1.5m3/h污水處理地埋式設備懸浮物中存在鋁的化合物,但懸浮物主要成分為鈣、鎂的化合物。常溫下,MgO和H2O的水化反應進行得很緩慢,這是因為MgO和H2O反應生成的Mg(OH)2難溶于水,它包裹在MgO的表面,抑制了MgO和H2O的進一步反應。而CaO的水化反應現象比較劇烈,CaO和H2O反應放出大量的熱,生成白色的沉淀物Ca(OH)2,使溶液變渾濁。
本次泄漏到凝結水中的液體NaOH在水中電離后生成OH-,其與Ca2+結合形成微溶的Ca(OH)2,因此造成了污染后的循環水外觀呈灰白色。
5 循環水污染處理策略分析
1)降低堿度
污染后由于循環水的堿度和pH均升高,水中的Ca(HCO3)2容易轉化成CaCO3沉積在換熱器上。因此必須盡快降低循環水堿度,以避免凝汽器和其他換熱器結垢。向循環水系統加硫酸是降低循環水堿度的主要方法,其可將水中的碳酸鹽硬度轉變成非碳酸鹽硬度(CaSO4)。
2)膠球清洗
連續運行膠球清洗裝置,對凝汽器管內壁進行撞擊和磨擦,從而達到將凝汽器管內壁泥垢清洗干凈的目的。循環水水質正常條件下,膠球清洗投運6 h/d即可滿足要求。但在循環水發生污染后,懸浮物含量升高、結垢趨勢增大的情況下,連續運行膠球清洗裝置,可以有效降低懸浮物在凝汽器不銹鋼管沉積的幾率。
6 循環水污染處理效果評價
1)凝汽器結垢情況
凝汽器真空是表征凝汽器工作正常與否的主要指標,對汽輪機運行的經濟性具有重大影響。影響凝汽器傳熱端差的因素比較復雜,主要包括凝汽器傳熱特性、熱負荷、清潔系數、空氣量及冷卻水系統特性等。在本系統中其他參數均沒有變化,因此凝汽器的清潔程度(結垢)是影響凝汽器端差的唯yi因素。通過循環水系統污染前后的負荷、真空及凝汽器端差參數變化(見表6)基本可以確認凝汽器是否結垢。
在負荷基本相同情況下,凝汽器真空、凝汽器端差等參數變化不明顯,因此可以確認,循環水污染后經處理未造成凝汽器結垢。
2)循環水系統腐蝕情況
循環水系統采用加硫酸降低堿度的同時,增加了水中SO42-含量,經檢測循環水中的SO42-為1 340 mg/L。因為發生污染時未帶入Cl-,而日常循環水中的Cl-在400~500 mg/L,因此,(SO42-+Cl-)在1 740~ 1 840 mg/L。由于SO42-質量濃度未超過1 500 mg/L,(SO42-+Cl-)質量濃度小于2 500 mg/L,滿足《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB 50050—2017)中間冷開式系統循環冷卻水水質標準,故腐蝕在可承受范圍之內。